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首钢矿业公司水厂铁矿对穿爆车间13号钻机进行了技术升级改造,目前,该钻机已平稳运行50多天,性能良好,提高了作业效率,预计空压机使用寿命可延长到3年左右,年可节约资金8万余元。
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首钢矿业公司水厂铁矿始建于1968年,是国内最大的露天铁矿之一。去年,水厂铁矿矿岩采剥总量5339.4万吨,年产铁矿石964.2万吨。西部排岩系统排岩2360.55万吨,比上年增加394.44万吨,创国内同类设备的最好水平。矿石成本61.86元/吨,增效841.44万元。11项可比技术经济指标,有5项在国内同行业排名第一,5项排名第二,1项排名第三,继续保持同行业先进水平。技术改造装备更新。去年4月,水厂铁矿完成矿石、岩石两个破碎站基坑和K2、D5两条胶带路基土方施工。去年8月2日,东部排岩系统D1-D4胶带机单体无负荷试车成功,10月,D1-D5胶带机及排岩机连锁试车成功。4月,完成了16号钻机主空压机及液压系统改造。11月,引进的2台D9R推土机和1台平路机投入使用。12月,新购6台130吨电动轮矿车,改造西部排岩PLC控制系统,完成S02铲PLC控制柜升级改造,进一步提高了装备水平。
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水厂铁矿穿爆车间13号钻为YZ—55型钻机,1994年投入使用。其所使用的主空压机为滑片式,长时间运行后性能很不稳定,消耗极高,叶片的平均使用寿命仅30天,而且随着使用时间的延长,风压下降造成钻头、钻杆及电力的消耗逐渐增加。目前所用的液压系统由于长时间的运转,严重老化,跑漏严重,消耗升高,设备系统性能参数下降,达不到设备规定的基本要求。为了提高钻机的设备技术性能,最大发挥钻机的工作效率,穿爆车间经过认真研究,将原来滑片式主空压机改造为螺杆式主空压机,同时将液压系统由原来的双油泵改为单油泵,减少油的渗漏。在电气方面,引入了最新型号的主空压机控制柜,提高了安全系数,避免了因各种因素对空压机带来的损坏。
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